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磨煤機輥套的膨脹

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 相關: ZG70Mn輥套主要用于軋制大型角鋼,結構比較簡單,屬于大熱節型高碳鋼鑄件,糊狀凝固,容易出現縮孔,同時清理后在冒口根部易出現冷裂等鑄造缺陷。關鍵詞:離心復合鑄造磨煤機輥套灰鑄鐵白口鑄鐵結合層鑄造應力裂紋磨煤機輥套是電廠磨煤機重要的磨耗件,以前采用日本進口的鎳硬鑄鐵/灰鑄鐵離心復合鑄件,預計壽命為6000h,實際使用壽命僅為3500~4000h,后代之以國內生產的高鉻鑄鐵/灰鑄鐵重力復合鑄件,用于RP783磨煤機上,壽命僅為2000~4000h。本文綜述了鑄軋輥輥套溫度場,應力場和熱龜裂問題數值模擬研究的現狀,提出了今后對鑄軋輥進一步研究的。 為保證 復合輥 套 白口鑄鐵外層 與灰鑄鐵 內層之間 的熔 接質 量. 將 獲得具有 適 當的過渡 層厚 度 . 內外 層熔 接 成一體 ,既無斷層分 離現 象 又不 發 生 內外 層 鐵液 互 相混 溶的冶 金結 合 層,應嚴 格控 制 內層 灰 鑄鐵 液的 澆 澆注 溫度和提 高鑄 型轉速 的時間, 用適 當的 注 時間 、 并 熔 劑 覆蓋外層 白口鑄鐵 液 的 自由表 面,以保證 結 合層 的冶 金質量 。對本工速磨煤機相比結構有一定的變化,而且體積和單件質量較大, 程磨煤機臺板水平度進行了檢查,結果表明其安裝前在運輸、安裝中易出現變形,造成組合、安裝中出現較大誤 的平整度在規范要求之內。磨煤機輥套的膨脹寧志良,徐志輝,續寶,離心復合鑄造磨煤機輥套的質量控制#文獻出處 Article From 中國科學院上海冶金研究所; 材料物理與化學(專業) 博士論文 2000年度。

要 求 內 龜 裂嚴重 , 也不 能獲得正 常應 使用 中常 發生表面 剝落 , 外 H 表 面硬 度低 以 利于 機械 加工 . 表 面 硬度 高 ( RC> 用。研究結果表明:外層材質硬度較高且均勻性好,所含碳化物主要為Cr7,和FeC3;磨損試驗表明,外層材質具有很好的耐磨性,且隨著磨損時間的延長磨損量在逐漸減小,這是由于當磨損經過磨合期后,由于基體中合金碳化物硬度高,可以有效地抵抗磨料的磨損,從而有效地保護了基體金屬材料,大大降低了磨損量。本試 驗 采用 的覆 蓋 劑 為 O 型玻 璃 其 i2NaBO ·0t -O。安裝前使用千斤頂對變形部件進行了調整,安 下架體本身由于制造偏差,內孔圓度較差,在找 裝時間隙小的地方采用了火焊切割及砂輪打磨相結 萬方數據第7期 謝鴻鋼等:MPS275輥盤式中速磨煤機安袈中的問題及處理 ·93·合的方法,將間隙調整合適,進行盤車檢查調 葉片預存一分離器上部組合~固定/旋轉葉輪組合一整。大中型鍋爐中速磨煤機輥套生產工藝的探討-《黑龍江電力》1993年第04期-吾喜網#前 公二 口 磨煤機作為火力發電廠鍋爐制粉系統中的重要設備,其設計、生產、檢修與配件保養等方面已越來越引起電力系統廣大科技工作者的重視。磨煤機輥套的膨脹 在300 N·m以內,減速機臺板水平度符合不大于 由于該型磨煤機散件供貨多,設備尺寸大,在運輸、安 0.15 mm/m的要求,臺板水平偏差為0.06 illm/m。

采用上述方法后,有效控蒸汽管道、電動機、減速機、潤滑油站、高壓油站、排渣 制了減速機臺板的變形,減速機臺板的預緊固值控制箱、磨煤機檢修平臺等部分組成,總質量約為230 t。 內層 灰 鑄鐵 液 速 公式 , 離心機轉速 為 : 30 的澆注 溫度宜控 制在 18℃ 左 右.澆注 溫 度過 低則難 2 / K(R ] = 4 3 h ( 2 —K) 1 () 以使外 層 白口鑄 鐵 已凝 固的 內表 面重熔 。磨煤機輥套的膨脹指 出控 制輥套 鑄造質 量 的關鍵是 確保雙 盤屬 結合 層 的冶盤 質量 和 防止 因 鑄造應 力而產 生裂紋 。該鑄件毛坯及加工后不允許補焊,這要求毛坯必須無鑄造缺陷。錐體下部預存到中架體內部,待分離輪打磨的方法進行了處理。輥套不但具有優異的軋液性能,還延長了軋輥的使用壽命。

R 73磨 煤 機 上 , 命僅 為 20 ~40 h 近年 來 國 . 1 鑄 件技 術要求 內多采用 堆焊 輥套 , 工 由于生 產成本高 、 藝復雜且 表面 , .t 鑄件形 狀和 尺 寸 見 圖 l 鑄件 毛 重 25。近年來國內多采用堆焊輥套,由于生產成本高、工藝復雜且表面龜裂嚴重,使用中常發生表面剝落,也不能獲得正常應用。磨煤機輥套的膨脹密封環分上、下2道,中間為密封風腔并通入密封風。離心復合鑄造磨煤機輥套的質量控制--《鑄造》1998年04期#劉鴻亮;孫淑云;張治國;;[A];機械技術史及機械設計(7)——第七屆中日機械技術史及機械設計國際學術會議論文集[C];2008年。 好時的 耐磨性 。基于ANSYS有限元軟件,對輥套進行熱結構耦合分析,得到輥套的應力場分布情況,并討論了輥套疲勞失效的原因,提出了幾種提高輥套使用壽命的有效途徑。

磨煤機輥套的膨脹組合后分離器的總質量為的動、靜間隙達到了要求(如圖4所示,圖中數字為測 25.983 t,在分離器上選用4個吊點,使用2臺過軌吊量位置點),保證了磨煤機設備運行時的正常。密封環安裝相對減速機筒型上口與中架體對接焊接成一體,如圖2所示;刮 輸出軸法蘭的標高一定要控制在要求的范圍內,并進板室外壁為下架體簡體,在下架體上裝有密封環,如 行測量記錄,以防止運行時卡澀。圖1一1為中速碗式磨煤機的結構簡圖。 I 還曾 采用立 式離 心復 合鑄 造工 藝 , , 標準 的一半 【 ; 試 . 2 離心復合鑄 造工藝方案 的制 定 灰 P8 煤 制了鉻鎢 合 金 白 口鑄 鐵/ 鑄鐵 R 7 3 磨機 輥 套, 決 根據 鑄 件 技 術 要 求 . 定 內 層 采 用 灰 鑄 鐵 70  ̄)在上海寶 鋼 電廠運行達 54 h3。國內采用的中速磨煤機有平盤磨、球式磨和碗式磨3種,其磨煤過程均以碾壓破碎為主。,通過具體的算例,驗證了整個分析計算過程的可行性。

對 于 R 10 試 P8 該 :制 R 73復合 輥 套 的 經 驗 , 比值 定 為 1 2較 為 理 0 表 明其 鑄型 旋轉 起 動 時 間控制 在 鐵液 充型 率 為 2 % 2m,想 。磨煤機輥套的膨脹 相關: 本文采用化學分析、力學性能、金相組織、斷口分析等方法研究了輥套的斷裂行為。該研究方法改變了研究輥套裂紋形成與裂紋擴展兩個單獨處理的現狀,而使其成為一個完整的統一的分析過程。通過上述處理,使噴嘴環 器吊裝完成后組合。 Fig.2 Under-shelfBody 4噴嘴環間隙的調整 下架體簡體的找正以減速機線為基準,下架體標高找正基準面為裝密封環的上表面,下架體密封 本工程磨煤機噴嘴環制造缺陷較多,靜環以散件環放在下架體上表面。當前的試驗證明,采用銅合金輥套不但生產率可成倍地增加,而且帶材品質和終產品性能也有相當大的改善。

 3 - 6 .造 984 <奇 ) 19 . · : ~ : 。哈爾濱理工大學曾采用其所研制的具有優良抗磨性和淬透性的合金白口鑄鐵和重力復合鑄造工藝試制了中速磨煤機輥套,運行5064h后的磨損量僅為報廢標準的一半〔1,2〕;還曾采用立式離心復合鑄造工藝,試制了鉻鎢合金白口鑄鐵/灰鑄鐵RP783煤磨機輥套,在上海寶鋼電廠運行達5740h〔......(本文共計3頁)。 鑿入 下試 樣( 5反, 4 鋼水淬 )機會 增 多,反過 來 對上 試 2 在低 沖擊條 件下, () 高碳低 合金耐 磨鋼 的三體磨 樣 造成 較 多的切 削 和犁 溝 ; 隨著 沖擊 功 的增 加 , 而 隨著 沖擊 功的增 加, 料磨損方 式主是是切 削和犁溝 ; 其 且使得高 碳馬 氏體 的脆 性 剝落 增加 , 由于高 碳 馬 氏體 耐磨性 能 降低 ,磨損方 式逐 漸 轉變 為 以鑿削 和脆 性疲 本身存在 較 多 的 顯 微裂 紋, 上試 樣 的 耐磨 性 下 使 勞 剝落方 式為主。 施工工藝,即通過臺板上固定減速機的4個螺栓通關鍵詞:中速磨煤機;設備安裝;磨輥;臺板;磨盤密封環;噴嘴環 孔,使用調整螺栓支頂基礎上相應位置的項塊來調整doi:10.3969/j.issn.1000—7229.2010.09.023 臺板的高度和水平,找正、找平后按照表l中給定的 預緊力緊固地腳螺栓后,使用微膨脹灌漿料進行灌漿O引言 施工。磨煤機輥套的膨脹 點,使用2臺過軌吊抬吊完成此項工作。輥套論文 - 金月芽期刊網 免費論文下載#相關: 英國RHL(Richard Hough Limited)公司近期開發的高效紡織軋輥用新型MaxExtractor和MaxResistor輥套,是一種高科技聚合物,專為現代紡織濕整理加工廠研發。

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