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分解爐結皮

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分解爐結皮如果設計時上述因素考慮不足,造成了現在投產的預分解窯系統中,雖然有的爐型結構相近,但是運行效果千差萬別的現象。1爐型及工藝特性 我公司分解爐的爐型屬于史密斯公司的S。由于無煙煤燃盡時間較長,風速增加造成煤粉在預燃爐滯留時間變短,煤粉被帶預燃爐出口處附近煅燒,形成爐中溫度較低,而出爐溫度較高的“溫度倒掛”現象,引起分解爐下縮口結皮嚴重,導致分解爐出口與五級下料管負壓增高。 2)關閉了1號燃燒器,消除了其附近的結皮。 5 總 結 分 經過這 次改造 , 解爐結 皮情 況得 到 了極大 緩解 , 旋 對 于 噴~ 結合復 合流 場的分解 爐來 說 ,要在生 1但 未根 本 消除, 號 和 2號 燃燒 器 之 間 的錐 體部 位 還 從 產 中尋 找旋 流和 噴騰 強度 的 配合 , 而在分 解爐 有結 皮 。3 0- 7 / 5改 0 ( 鉀撒 料盒 在 2號 燃 板 體與 水平 夾角 由 1 。

 將 因此 , 2個 C 撒料 盒板 體上 的澆注料 全 但是 下 面是 三 次風 的人 口, 以也 不會 器 附近 高 , 所 恢 熟料 產 量 保 部 拆 除 , 復原 有 角度 后 生 產轉 入 正 常, 產生結 皮 。此時,為保證熟料質量,只得降低產量生產。圖 1 分解爐噴煤嘴改造前后位置(編輯 顧志玲)中圖分類號:TQ172.622.26 文獻標識碼:B 文章編號:1002-9877(2006)01-0053-01NC-SST-I分解爐錐部結皮的處理趙來山,倪宏山,尚國輝(中寧賽馬水泥有限公司,寧夏 中寧 755100)動。我公司煤粉細度控制指標確定為5.0%以下,但實際煤粉細度經常偏粗(一般在5.2%~6.4%之間,特別是煤粉倉倉位低的時候為了快速增加倉位,煤粉細度會達到8.0%)。分解爐結皮因對正常運行中的回轉窯來說,在燃燒溫度和系統通風量基本穩定的情況下,煤粉的燃燒速度與煤粉的揮發分、灰分、水分含量和細度有關。短 的 只 有 1d , 3根燃 燒 器位 置均 向上 提 根 ) 改 為 3根 燃燒 器 供煤 ;2 原 因分 析 m; O改 。

 3)1~3號燃燒器與三次風入口約在同一平面高度上,安裝在三次風入口和C4A撒料盒之間的4號燃燒器噴出的煤粉,由于充分接觸了富氧的三次風,所以快速燃燒放熱,C4A下來的生料被三次風帶起,并與4號燃燒器噴出的煤粉混合在一起,吸熱、分解快速進行,這樣4號燃燒器附近的溫度雖然比2號燃燒器附近高,但是下面是三次風的入口,所以也不會產生結皮。基于以上的分析,2005年 5月 6日,利用停窯的機會,將三次風管入爐口一側的煤粉噴嘴向上抬高 500mm左右,高于三次風管入爐口位置(見圖 1),一方面,使煤粉著火點靠近下料點,使燃燒能受到物料的抑制,減緩了煤粉的燃燒速度;另一方,避免高速切向入爐的三次風中攜帶過多未燃盡的煤粉,增加錐部結皮的幾率。NC_SST_I分解爐錐部結皮的處理 - 豆丁網#我公司 2號熟料生產線采用 NC-SST-I管道式分解爐,規格為 Φ3.9m×24m,設計生產能力為1300t/d,2004年 10月投產。分解爐縮口結皮的原因分析及解決措施-熟料煅燒-工藝天地#另外,煤粉細度偏粗也是造成分解爐縮口結皮的原因之一。圖 3 殼體加固錘頭斷裂,造成細碎腔殼體襯板斷裂。分解爐結皮窯 運轉率 極 低 , 長 的運 轉 1 半月 左右 , 1)取 消 4號燃燒 器 (即三 次風入 爐 口右側 0。

篩余 ) 放 生料 中的 C C 行 快 后 , 出 的熱量 被 迅速 吸 收 , aO 進33 . 改 造 效 果 避 速分 解 , 免 了 2號燃 燒 器 附近 產生 局 部 高溫 ,同時 爐 窯 改造 后 , 出 口溫度 與 C 下料 管 的溫度 倒掛 ; 也 消除 了結 皮 。分解爐結皮澆注料被磨損后閘板上的耐熱鋼板經不住900℃以上的熱風的烘燒而燒壞。因煤粉噴嘴入口位置在三次風管入爐口的中部,入爐煤粉與含有大量新鮮氧氣的高溫三次風直接接觸,迅速燃燒,放出大量的熱量,而受入爐三次風和下料點的影響,在此一側形成料的稀相區,放出的熱量無物料來吸收,同時部分正在燃燒的煤粉在切向入爐三次風的作用下,被拋向爐壁,黏附到爐壁上,繼續燃燒,在錐部形成局部高溫,黏附未燃盡的煤粉及生料粉,使結皮逐漸增厚。 0 5 0/ 3 6 d持在 5 0 ~ 0 t 。2006年4月,我公司三次風閘板開度正常生產情況下一般控制在30%~35%。這說明此時三次風閘板開度過小、窯內通風量偏大。

(編輯 艷麗)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!53 - -。正式 生產 時考慮 整個 系統 的適 應 能力 ,料試 生產 ,其 中分解爐 采用 噴一旋結合 形成 復合 流場 揮發 分在 2 %- 0 與 煤是 陜西 神木產 優質 煙煤 , 5 3 %, 分解 爐頻 繁結皮嚴 重影 響生產 。 ) 正常 生產 投料 量保 持在 2 投 料過程 盡可能 縮短 , ) 3 用澆 注料 在 C 撒料 盒板 體 上澆 注一 個 斜坡 , 5 3 0th。我公司三次風是從窯頭罩抽取的,其中的熟料細顆粒沒有經過旋風沉降,會不斷沖刷三次風閘板上的澆注料。分解爐結皮但煤粉若磨得過細,不僅增加電耗,還容易引起煤粉的自燃和爆炸。根據天津水泥工業設計研究院燒無煙煤煤粉的細度經驗公式:R=V/2-(0.5~1.0)。

5 總結 對于噴—旋結合復合流場的分解爐來說,要在生產中尋找旋流和噴騰強度的配合,從而在分解爐內創造出煤粉與生料既得到充分分散,又能保證均勻分布的客觀條件;在分解爐的選型和尺寸設計中,要充分考慮懸浮狀態下煤粉的易燃性和生料的易分解性。 水平 夾 角 由原 高 l 旋轉 角 度 由原來 的 2 。分解爐結皮原因的分析及處理--《2005年水泥技術大會暨第七屆全國水泥技術交流大會論文集》2005年#【摘要】:正 我公司分解爐于2004年8月20日9月底期間,結皮嚴重并且掉結皮堵塞三次風管多次,造成窯熱工制度不穩、投料低、能耗高,甚造成停窯事故的發生,嚴重影響生產。NC-SST-I型分解爐具有爐容大、煤粉及物料在爐內停留時間長的特點,火嘴位置的上移,并未造成入窯物料分解率的下降,而分解爐錐部結皮的減少,保證了系統風量的穩定,為窯系統實現穩產、高產創造良好的條件。現將前一階段出現的分解爐結皮問題作一簡要分析,供同行參考。分解爐結皮分解爐結皮和預熱器塌料堵塞原因的查找與解決方法--《散裝水泥》2007年03期#胡貞武,李葉青,馬保國,李相國,胡利民;[J];武漢理工大學學報;2004年11期。

1.3 窯爐用煤比例不當 當分解爐縮口結皮嚴重且清煙室用的高壓水槍出現故障時,有的操作員為了使熟料f-Ca0量合格,采取了加大窯頭用煤量的強燒辦法。因無備件,采用厚 30mm的低碳合金結構鋼 16Mn制作殼體襯DCFP破碎機改進后 3年多的運轉情況表明,錘頭外型及材質的改進,有效防止了錘頭的斷裂,延長了錘頭的使用壽命;銷軸及錘盤的改進,防止了銷軸的軸向及徑向竄動,保障了破碎機的安全運行;上殼體經特殊處理,增強了殼體的剛性,襯板螺栓一次緊固不再松動;利用 16Mn鋼板制作的上殼體襯板,使用今,僅正常磨損,未發現其他異常,預計使用壽命少為5年。燃 燒器 線 與殼體 垂直 , 角 1。 打 開分 解 安 度上 , 裝 在三 次風 人 口和 C駔撒 料盒 之 問的 4號燃 煤 爐爐 觀察 孔 發現 , 粉 在爐 內燃 燒 慢 , 內充 滿許 多小 所 燒器 噴 出的煤粉 ,由于 充分接 觸 了富氧 的三 次風 , C 內部還有 煤粉燃 燒 。 3 燃燒 器與分 解爐 的 的定 位 來的 3。分解爐結皮C ) 7 —0  ̄ 煙 3嚴 格 控 制分 解 爐 出 口溫度 在 8 0 9 0C, 室 。

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