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煤立磨如何減少吐渣

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對進廠原煤實行一車一檢,確保原煤水分和粒度不超過公司的質量控制指標。煤立磨如何減少吐渣為防止立磨磨輥傾倒.我們在磨輥上用φ30mm的鋼絲繩自制安全鏈捆綁,以防磨輥傾翻、傾倒。起磨時由于MLs型立磨沒有升輥機構,沒有在線調壓手段.主要靠輔傳布料,借助主、輔傳扭力差啟動。 依次啟動煤粉倉收塵組,煤粉入倉輸送組,袋收塵器、煤磨通風機組。 用石灰石代替原煤粉磨后填充磨機系統各縫隙防止出現煤粉自燃現象。3.2開磨操作當磨機充分預熱后.可準備開磨。

 (3)煤磨張緊站壓力低且不穩定。保證高溫風機入口溫度在450。目前生料細度穩定在16%以內。 原煤倉入給煤機下料管卡大塊;給煤機速度傳感器故障。煤立磨如何減少吐渣南于人磨皮帶從零速到正常運轉速度需要將近10s時間.導致磨內短時間物料少.具體表現在磨主電機電流下降很低,料層厚度下降,振動大,處理不及日寸將會導致磨機振動跳停。3.4.主要參數控制磨主電機電流l00~l20A,料層厚度80mnl~l00mⅢ.磨機差壓6.5~7.5kPa,磨機出口氣體溫度80~95℃.磨機喂料量l80~2l0t/h.張緊站壓力10.0~l2MPa.振動在2.5~5.5mIn/s.、主要從以下幾個方面來控制磨機正常操作,、(1)磨機喂料量。

每種物料均南定量給料機按一定比例從各調配庫中卸料.并經膠帶輸送機送磨內。煤立磨如何減少吐渣現場觀察發現當時原煤水分偏大,大塊多且煤矸石含量多,使磨內料層不穩定,部分大塊來不及碾磨被甩出磨盤,排到磨外。(2)檢查磨輥限位板是否變形.將磨輥限位板加厚30mm.以限制磨輥偏擺過大。原吐渣振動輸送磨損不能正常使用,改為吐渣皮帶,吐渣下料口處不能有效密封。(3)啟動磨輔傳布料時.可提前拉風正常操作用風量的85%..等主傳啟動后隨時根據主傳電機功率或電流進行調整。 (2)磨輥輥皮及磨盤襯板磨損。

吐渣量的增大,首先增大了工人的勞動強度;其次是導致立磨臺時降低,粉磨電耗相應增加,進而導致生產成本上升;另外也使得磨機周圍環境惡化,不利于設備的保養維護。電收塵器收下的粉塵經螺旋輸送機輸送.匯同f }{磨生料一起經空氣輸送斜槽、斗式提升機人生料均化庫,、當原料磨正常生產時,來自窯系統的廢氣經高溫風機、增濕塔后,進入原料磨作為烘干熱源,、從原料磨排}}J的廢氣南循環風機送入廢氣處理系統。ATOX 磨輥在條件允許時可隨時抬/落輥),大幅度降低選粉機轉速,使差壓盡快恢復到正常值(待運行正常后再慢慢提回轉速),提高入磨風溫15~20℃(調整窯尾噴水量大小快速有效),降低碾磨壓力,增加喂料量,看好時機重新壓輥。煤立磨如何減少吐渣 10、 減速機推力瓦油池油溫超過正常值,檢測判斷為供油量不夠, 冷油器冷卻效果不好,冷油器油中進水,受機座密封處漏出的一次熱風影響。該項目在生料粉磨、煤粉制備中選用了沈陽重型機械廠制造的MLS3626生料立磨、MPFl814煤立磨。次調整前后各參數對比見表2。

 4、磨機風環壓差過大,檢測判斷為粉磨壓力低,喂料量高,產品太細。2 調試中出現的問題 (本文來自 億萬百貨商城 2.1 立磨頻繁振停調試初期對立磨“風掃磨”的特性認識不足.用風偏小,立磨在前6天共開32次.每次開啟僅運行1mm即振停。煤立磨如何減少吐渣(本文來自 億萬百貨商城 (本文來自 億萬百貨商城 磨主電機電流l 00~l20A,料層厚度80mnl~l 00m .磨機差壓6.5~7.5kPa,磨機出口氣體溫度80~95 .磨機喂料量l 80~2 l0t/h.張緊站壓力10.0~l 2MPa.振動在2.5~5.5mIn/s.、主要從以下幾個方面來控制磨機正常操作,、(1)磨機喂料量。當倉內部為空時,必需在充分換氣和有人在場的情況下方可進入,而且確保繩子栓緊,配備 36V 照明燈,進入倉內時間不宜太久; 11、確保煤粉輸送管道,風管接地以避免放電; 12、確保滅火裝置正常,惰性氣體 N2 貯氣瓶充滿,定期檢查 N2 裝置是否正常,各閥門動作是否靈活,各管道聯接是否有泄漏現象,各壓力表使用和指示是否正常,確保 N2 裝置能隨時投入使用。

對磨機異常振動跳停時首先應檢查機械原因.操作員應入磨檢查判斷磨輥是否在正常軌道.也是磨輥是否上偏和下偏,、如果磨輥不在正常軌道則應現場用輔傳作調偏工作,、當入磨物料異常十燥時.應加大磨內噴水量并合理調整增濕塔的噴水量,、以便進一步穩定料床。也可直接由人工直接從磨門向磨內均勻鋪料。 4、停選粉機組,停煤磨通風機組。煤立磨如何減少吐渣我們通過現場排查和中控操作參數分析,找到了吐渣量大的原因,并提出了解決措施進行改進,本文此作一介紹。振動是磨機操作中一項重要參數.也是影響磨機臺時產量和運轉率的主要因素.操作中力求振動平穩。但不自動作太早,從而導致磨出口氣體溫度過高。

增大磨機通風量,調節冷熱風閥控制出磨溫度≤70℃,出磨壓力達到-4000Pa 時,啟動煤磨組。經過調整后.如細度仍粗,可逐步增加研磨壓力,每次增加0.5MPa,研磨壓力不要超過14MPa。煤立磨如何減少吐渣雖然我們接觸立磨,經過調試.很快掌握了立磨的維護和操作.今運行正常。 現象:給煤機“皮帶斷煤” 給煤機上截門或者說原煤倉入給煤機下料管卡大塊。系統漏風不僅對磨機的穩定運行.而且對磨機的產量影響非常之大。開磨前需掌握磨機的工況:磨內是否有合適的料層厚度.入磨皮帶是否有充足的物料,如果料少,可提前布料。

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