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煤粉制備及輸送

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新增加的一臺鼓風機和羅茨風機均采用變頻調速,在操作上可實現對一次風和噴煤量的無級調控,滿足生產需要。?交貨期要求:投標商報出短交貨期。特別是2006年,中控操作員只有根據煤粉供應量來調整入窯喂料量,給操作帶來較大影響。所有技術資料均為電子圖書(PDF格式),承載物是光盤,可以郵寄光盤也可以用互聯網將數據發到客戶指定的電子郵箱(網傳免收郵費)。 5去掉兩臺袋式除塵器,從根本上杜絕了發生煤粉著火的可能性,煤粉制備系統的安全可靠性大幅度提高。煤粉制備及輸送具體工藝流程配置見圖1b。

 二、改造方案 鑒于5#、6#窯多風道喂煤系統存在以上缺點,計劃將多風道改為單風道,仍然采用轉子秤喂煤,目的是既發揮單通道產量高、火力均衡的特點,又保留了轉子喂煤量準確、火焰形狀穩定的優點,同時可以基本解決羅茨風機噪音大、袋式除塵器易著火等問題。 ③改造后噴煤管火焰在正常操作時形狀穩定,不易發散,在熟料燒結區可集中能量,均衡操作。 ?交貨地點:招標文件指定地點。根據這種煤的特性,采取相應措施:控制煤粉細度≤3%、提高出磨溫度,控制在65~80℃(此時入磨溫度需控制在320~400℃,超過400℃磨頭易著火,入磨端軸瓦溫度上升也較多),降低出磨煤粉水分,努力提高二次風溫(1100℃左右),加上使用史密斯公司制造的對煤粉適應性較強的三通道燃燒器等,可將出磨煤粉水分控制在≤3%。煤粉制備及輸送 一、轉子稱配單風道燃燒器系統存在的問題 1、煤粉制備及燃燒系統基本配置煤粉制備及燃燒系統的工藝流程為:原煤從原煤倉進入磨煤機進行磨制,合格后通過管道輸送到粗粉分離器進行分離,不合格的煤粒通過管道返回到磨煤機重新磨制,合格的煤粉隨風進入細粉分離器進行分離。3、報名時間和地點: 4.1報名時間:2011年5月9日起2011年5月13日17:30時止,每天上午9:00-11:30;下午14:00-17:30。

 ③由于5#、6#煤粉制備系統的廢氣沒有入窯,故兩套系統仍然保留袋式除塵器,在煤粉溫度和環境溫度高時,該除塵器易著火,不安全。分離出的合格煤粉進入煤粉倉,通過轉子稱進入到噴渠道,通過風噴入回轉窯,而分離出的廢氣進入布袋收塵器,除塵后排入大氣。因此,我們決定從提高磨機運轉率來提高煤磨產量,并自行對分解爐喂煤秤進行改造。?招標編號:hw2l0404 設備名稱:煤粉制備輸送系統 1套?招標編號:hw2l0405 設備名稱:裝車站 1套?招標編號:hw2l0406 設備名稱:除塵系統 1套?資金來源:自籌。煤粉制備及輸送4、招標文件售價:每套500元,標書售后不退。公司于2004年4月和10月分別對兩臺窯的煤粉制備及燃燒系統進行了改造,效果良好,達到了提產降耗的目的。

煤粉制備及輸送系統的改造-煤粉制備 輸送系統 改造 2500t/d生產線 風掃式煤磨 臺時產量 分解爐 量#文章摘要: 我公司1號線是2500t/d生產線,配有一臺Φ3.0m (6.5+3.5)m的風掃式煤磨。磨煤機DTM 2.9m 4.1m,產量14t/h排粉機M9-26No13DQ=39910m3/h,全壓10045Pa多風道噴煤管GD-10型,四風道轉子稱DRW3.1,PFISTER公司布袋除塵器96LCPM-12,除塵面積231m2羅茨風機L73WDBQ=5754m3/h,全壓49500Pa 2、煤粉制備及燃燒系統存在的主要問題 采用轉子稱及多風道燃燒器喂煤具有喂煤量準確、穩定的優點,對穩定火焰形狀有一定的幫助。2)在張緊滾筒和下料管1間經常積煤處再裝一個小下料管,將此處由于煤濕帶上去的積煤從新加下料管流原煤倉,保證張緊滾筒和皮帶的正常運行。煤粉制備及輸送 中國鋁業中州分公司年氧化鋁生產能力為137萬t。變頻后的羅茨風機可以為轉子秤提供18~40m/s風速的輸送空氣,來確保煤粉從各排轉子室卸出。 ⑤由于產量增加,單位熟料能源消耗由改造前的125kg標煤/t下降到101kg標煤/t,大大降低了能源消耗。

此外,離心風機的基礎、設備、管網布置、煤粉制備系統的管網布置均可在不停回轉窯的情況下提前進行,整個改造工作可隨窯的檢修同步進行施工,不需要額外增加改造時間。煤粉制備及輸送系統的改造--《水泥》2008年05期#劉志江;胡芝娟;劉瑞芝;狄東仁;沈序輝;世杰;;[A];中國硅酸鹽學會2003年學術年會水泥基材料論文集(上冊)[C];2003年。同時火焰長度增加近1m,可增加燒結反應長度,有利于穩定窯況和操作;產量大幅度提高,較改造前單臺窯熟料產量提高4t/h,兩臺窯全年可多產氧化鋁約2萬t,經濟效益顯著。煤粉制備及輸送但存在一定的問題,主要表現在以下幾個方面: ①采用多風道喂煤系統,回轉窯的產量低于采用單風道喂煤系統窯的產量,按喂料系統油隔泵沖刺計算,平均低1沖刺/分。 ②常規操作時,多風道噴煤管火力集中,火焰短,不易形成窯皮,容易造成爐體溫度高,影響提產,縮短耐火磚使用周期。 ⑦整個技改投資約100萬元,其中設備及備件費用為30萬元,管道材料及制作費20萬元,改造施工費30萬元。

該系統的工藝流程見圖1a。5、投標、開標時間:2011年5月31日上午9:30(北京時間); 逾期送達的或者未送達指定地點的投標文件,招標人不予受理。2、報名時需攜帶的相關資料法定代表人或其授權委托人持授權委托書、營業執照(副本原件)、資質證書(副本原件)、購買人身份證(原件)、上述證件的加蓋公章的a4彩色影印件及聯系方式(包括投標人名稱、聯系人、電話、傳真、電子郵箱的加蓋公章的a4打印件)。 ⑥停用兩臺羅茨風機,降低了噪聲,有利于改善工作環境。原煤輸送系統工藝流程見圖l。煤粉制備及輸送 2、方案的可行性根據1#~4#回轉窯運行情況來看,在回轉窯正常操作時,M9-26No14D鼓風機的轉速為680~ 720r/min,電流100~120A,噴煤管的一次風壓力為2000Pa左右,新增加的鼓風機完全滿足生產需要。

 三、改造效果 轉子稱系進口設備,單風道噴煤管配轉子稱作為熟料窯的煤燃燒系統使用,公司對其通過改造后,達到了提產降耗的目的,主要表現在以下幾個方面: ①由于采用變頻技術,窯前鼓風機和羅茨風機可以實現無級調速,其風量、壓力同樣可以實現無級調控,使得火焰形狀的調整變得很容易。另外,由于轉子稱和噴煤鼓風機采用變頻調速,可任意調節火焰長度,在窯操作不穩定時,可迅速扭轉、穩定窯況,條件具備時又可以迅速提產。回轉窯煤粉制備及燃燒系統的改造_礦山_密封技術網#回轉窯煤粉制備及燃燒系統的改造 2010年05月31日 11:28 點擊數:475核心提示:對兩臺窯的煤粉制備及燃燒系統進行了改造,效果良好,達到了提產降耗的目的。郵局地址匯款:117002遼寧省本溪市溪湖順山科報站 收款人: 雷匯款后請用手機()通知,告訴所需技術光盤名稱、編號、數量及收貨人姓名、郵政編碼和詳細地址。 4.2獲取招標文件的時間: 2011年5月9日--5月13日)每日9:00-11:30,14:00-17:30(北京時間),節假日除外。煤粉制備及輸送其燒結法生產系統主要設備為6臺 4.5 100m回轉窯,其中5#、6#窯采用轉子稱及多風道燃燒器喂煤,產量低,能耗高。

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