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白云石粉生產工藝 環保治理

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為此,公司對 球,同時將球磨機安裝于地下可有效降低噪聲、粉 原料車間實施機械化改造,采用先進的微機配料裝 塵的排放。白云石粉生產工藝 環保治理公司擁有豎窯27座、回 能力,落實山西省關于鎂行業“關小上大、改造提轉窯生產線一條、球磨機9臺、還原爐136臺、精 升”的產業政策,公司對大運路邊的老廠進行易地煉爐35臺,燃料結構以煙煤、無煙煤為主,污染 搬遷改造,2000年開始籌建華盛鎂業公司,2003物以一次污染物煙塵、二氧化硫和粉塵為主。高壓電極使懸浮顆粒荷電,并在電場力的作用下進 (3)高效射流脫硫除塵器 排 入 大 氣 圖六:高效射流脫硫除塵器工藝流程圖 還原爐高溫煙氣經余熱鍋爐吸熱,將其溫度降 氣得到凈化。企業發展,環保應該同步,目前許多企業采取了末端治理方式,同時也積極探索更好的環保措施。 表四:豎窯、回轉窯性能比較 淤 、 優 點 缺 點 白云石浪費嚴重(16T/噸鎂),煤碳消耗 一次性投資較小,建設周 豎 窯 量大,煅白品質差,污染物排放量大,與豎 期短。我國是的鎂生產國和出口國,且皮江法生產較為普遍,對環境影響也越來越受到社會關注。

硅鐵和煅白經破碎后,分別進入 行混磨壓球制球團,機械化成度較低,工藝密封性 硅鐵料倉和煅白料倉,經微機配料后進行混磨壓 不好,無組織排放的粉塵濃度較大。加大環保投入,治理煙氣(SO2)、粉塵(無組織排放)固體還原渣從源頭抓起,以實現清潔生產 - 會議論文 - 道客巴巴#嗣《參六屆年會暨信息交流會文集 加大環保投入,治理煙氣(S02)、粉塵(無組織排放) 固體還原渣從源頭抓起,以實現清潔生產 任龍太 (山西聞喜銀光鎂業(集團)有限責任公司) 環境問題是世界各國所關注的重大問題,也是影響到人類社會可持續發展的問題。 窯配套的污染治理措施相對缺乏。白云石粉生產工藝 環保治理為此,公司與邯鄲鍋爐制 350度/噸鎂,節約生產成本:100元/噸鎂,同時 造廠聯系制造余熱鍋爐,回收利用還原爐高溫煙氣 提高了抽真空速度。 機械化程度高,資源、能 回轉窯 源利用率高,煅白品質好,污 一次性投資較大,建設項目周期長。改造項目完成后,可大幅度提高公石,工藝落后,污染物排放量大。

 山西聞喜銀光鎂業(集團)有限責任公司是金 本公司共有九個分廠,其中從事鎂冶煉的有六屬鎂及其深加工產品的專業化生產企業,公司采用 個,建設起點相對較低、地理位置分散,對周圍環皮江法煉鎂,現已形成年產金屬鎂錠5萬噸、鎂基 境影響較大。相關:養雞熱風爐 &g......莒縣環宇石材有限公司其他相關產品信息。 一系列點源和面源污染治理設施,大氣污染物經治 一55—確《垂》六屆年會暨信息交流會文集理后全部實現達標排放。 年開始籌建陽隅鎂業公司。 電保溫爐 半連續澆鑄 堿液中和塔 精煉坩堝 圖一:半連續澆鑄工藝圖 蠕霞參六屆年會暨信息交流會文集 4、使煙氣余熱得到綜合利用 鎂冶煉還原爐煙氣溫度高達900。白云石粉生產工藝 環保治理為提高熱利用率,節約粗 人工澆鑄、撒硫磺粉保護的方式進行鑄錠,鑄錠過鎂還原過程中燃料的消耗,本公司組織工程技術人 程中無組織排放的二氧化硫氣體難于收集,不能達員進行爐窯研發,相繼開發了30支/爐、34支/爐、 標排放。

對于搬遷改造項目,在 廠址選擇和廠區規劃時充分考慮到污染物的排 一、源頭治理,清潔生產 放總量、當地的環境空氣質量和污染物的擴散能 皮江法煉鎂工藝粗放,污染物排放總量大,且 力;在廠區建設時,優先選擇成熟先進的工藝設備,治理難度較大,所以工藝改進是環境污染治理的重 從源頭削減企業的排污量;在環保治理措施上,優點,且這一方式十分有效。精煉爐煙氣經旋風濕式轉氣流產生的離心力使塵粒從氣流中分離;利用水 除塵器脫硫、除塵后達標排放,設計除塵率為95%,滴與氣體的慣性碰撞、吸附、化學反應等機理使煙 脫硫率為20%。C左右,然后經射流除塵器脫硫除塵,使煙 (4)集氣罩+引風機+濕式除塵器 排 入 大 氣 圖七:還原爐粉塵治理工藝流程圖 還原爐扒渣過程產生的粉塵,經集氣罩收集 液滴進行逆向慣性碰撞、凝聚等作用沉淀,設計除后,由引風機抽入噴淋式濕式除塵器,塵粒和噴淋 塵率可達到90%以上。白云石粉生產工藝 環保治理余熱鍋爐的使 經換熱器吸收后,產生的蒸汽可用來發電或驅動蒸 用,替代了傳統的機械真空泵抽真空,可節約電耗: 汽射流真空機組抽真空。 染物排放量小 2、加快妒窯改造 本公司采用燃煤還原爐還原粗鎂,單爐裝還 分為兩種:人工澆鑄和機械澆鑄,本公司主要采用原罐支數為:26支/爐。 (2)高壓靜電除塵器 排入大氣 一5手一 _《爹六屆年會暨信息交流會文集 原料車間球磨、壓球系統產生的粉塵經集氣 行遷移和捕集,通過機械振打的方式使其從吸塵極罩收集,由引風機抽入高壓靜電除塵器筒內,通過 上清。

 先選擇經濟高效的污染治理技術,做到達標排放。設計除塵率為97%,脫硫率為75%。白云石粉生產工藝 環保治理 排汽 余熱鍋爐 射流真空泵 圖二:余熱利用工藝圖 5、提升原料車間工裝水平 鎂冶煉原料車間是將破碎后的煅白和硅鐵進 置進行自動控制。澆鑄機上方安裝集排放。 皮帶輸送機 球磨機 圖三:原料車聞工藝流程圖 1、廢氣治理 二、污染治理,效果明顯 本公司的廢氣來源是白云石煅燒、還原爐煙公司在源頭冶理的同時,狠抓末端治理,累計投資800 氣、精煉爐冶煉過程中煙塵和二氧化硫的排放;原余萬元用于環境污染治理設施的建設。為削減企業排污總量,提高清潔生產合金2萬噸的生產規模。

通過新爐型的推廣應用,節約 行鑄錠,用抽液泵將鎂液從精煉坩堝抽入電保溫爐了燃料的消耗,從源頭上降低了煙塵和二氧化硫的 內,然后進行半連續澆鑄作業。 氣罩,收集澆鑄過程中產生的有害氣體,由引風機 引入堿液中和塔經中和處理后排放。到目前為止,實 料車間球磨壓球、還原爐扒渣、燃料堆場揚塵的無現了廢水綜合利用、大氣污染物達標排放和固體廢棄物 組織排放;精煉澆鑄過程中二氧化硫的無組織排放的綜合利用,噪音污染也達到城市區域環境噪聲標準的 和公司相繼自主開發和聯系科研院所聯合研發了要求,廠區得到提高。半連續澆鑄機 3、澆鑄過程采用半連續澆鑄 的使用,不僅降低了員工的勞動強度,而且改善了 皮江法煉鎂精煉工序及合金熔煉的鑄錠方式 員工的勞動環境。為此,公司決定 司的機械化程度,削減企業的排污總量。白云石粉生產工藝 環保治理 (1)噴淋塔除塵器 排入大氣 圖四:噴淋塔除塵器工藝流程圖 回轉窯煙氣和噴淋液滴進行逆向慣性碰撞、凝聚、化學反應等作用使煙氣得到凈化,設計脫硫率為75%、除塵率為85%。

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